球磨机主电机采用德瑞斯ES同步伺服驱动器驱动三相稀土永磁同步电动机后,相对于原配套的异步电动机的有功节电率。
01
引用标准
1.本次球磨机电动机节电率测试与计算,引用下列标准:
GB/T6422-1986 企业能耗计量与测试导则
GB/T12497-1995 三相异步电动机经济运行
GB/T 15320-1994 节能产品评价导则
2.定义
02
测试使用的仪表
1.测试仪名称:三相功率分析仪
2.测试仪型号:FLUKE 435
3.测试仪生产国:美国进口
03
测试的地址及设备
本次测试在江西省XX陶瓷有限公司,原料车间3号球磨机电机进行对比。
04
试验测试数据
每次试验,由原配套异步电动机和稀土永磁同步电动机,在同压力、同工况下测取。
1、异步电动机和稀土永磁电动机额定参数
2、电动机实测数据
3、测试参数汇总
05
有功节电率计算
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电费计算
每吨节省的电费(电价按平均0.8元/度计算):
1.以异步机对永磁同步机在入料40吨的工况的对比进行测算
每吨料节省的电费=(40.68-34.74)度电×0.8元/度=5.94度电×0.8=4.8元
2.小窑炉按每日200吨料进行测算:
小窑每日节省用电量=4.8×200T=960元
3.大窑按每天300吨料进行测算:
大窑每日节省用电量=4.8×300T=1440元
4.每月大、小窑节省电费为:
大小窑每月节省用电费=(1440+960)×30=72000元
大小窑每年节省用电费=72000×12=864000元
07
改造后的好处
1.节省可观的电费,第一年收回投资成本,第二年开始盈利。
2.增加了同步伺服驱动器,使电机起动平顺,对电网和电机都冲击少,还保护了电机。
3.将原来132KW的电机改为160KW,扭力增大,电机的寿命有所延长。